4月4日长红玻璃二线生产线传来振奋人心的喜讯,经过车间全体人员奋战、精准调试,该生产线首次成功突破10mm厚度浮法玻璃生产,首批合格10mm玻璃顺利入库,标志着在浮法玻璃生产工艺及产品规格拓展上实现重大跨越,为企业产品结构优化、市场竞争力提升奠定了坚实基础。
此次玻璃生产突破,是深耕生产技术、攻坚工艺难题的重要成果。相较于常规厚度玻璃,10mm浮法玻璃对生产设备精度、工艺参数控制、成型稳定性要求极高,锡退加装拉边机运行、冷端设备调试等环节均需做到毫厘不差。为攻克这一技术难关,车间高度重视,统筹推进设备安装、参数调试、工艺优化等各项工作,全体技术人员、一线员工放弃休息时间,扎根生产一线,全力以赴保障项目推进。
在核心设备施工与调试阶段,机电工段肩负重任,严格遵循玻璃生产工艺标准,高质量完成拉边机安装工作,确保锡槽、退火窑等核心设备运行稳定,为玻璃熔制、成型、退火提供可靠保障。针对拉边机这一控制玻璃厚度与宽度的关键设备,锡退人员结合玻璃生产需求,反复调试滚轮压力、运行速度、角度参数,不断优化拉边工艺,精准把控玻璃成型过程中的厚度均匀性,解决了厚板玻璃成型易出现厚薄不均、板面瑕疵等技术难题。
同时,成品冷端设备调试工作同步高效推进。对切割、输送、掰片、检测等冷端全套设备进行全面检修与参数校准,根据厚玻璃的物理特性,调整切割力度、输送速度及检测标准,确保玻璃在后续加工环节中无破损、无划痕,成品合格率达标。调试期间,生产经理孔玉峰、经理助理刘健兵、机电主任崔池山和各级领导全程跟踪设备运行状态,实时监测生产数据,针对出现的问题快速响应、即时整改,累计完成数十项工艺参数优化与设备调试整改,最终实现生产线全流程顺畅运行,10:08分成功产出第一片符合质量标准10mm玻璃,经质检部门严格检测,产品透光率、平整度、强度等核心性能全部达标,外观无气泡、结石、划痕等缺陷,完全满足客户的使用要求。
此次10mm玻璃的成功生产,不仅是长红玻璃二线生产线生产能力的一次重大跃升,更是企业坚持技术创新、深耕玻璃制造领域的有力成果。
4月4日长红玻璃二线生产线传来振奋人心的喜讯,经过车间全体人员奋战、精准调试,该生产线首次成功突破10mm厚度浮法玻璃生产,首批合格10mm玻璃顺利入库,标志着在浮法玻璃生产工艺及产品规格拓展上实现重大跨越,为企业产品结构优化、市场竞争力提升奠定了坚实基础。
此次玻璃生产突破,是深耕生产技术、攻坚工艺难题的重要成果。相较于常规厚度玻璃,10mm浮法玻璃对生产设备精度、工艺参数控制、成型稳定性要求极高,锡退加装拉边机运行、冷端设备调试等环节均需做到毫厘不差。为攻克这一技术难关,车间高度重视,统筹推进设备安装、参数调试、工艺优化等各项工作,全体技术人员、一线员工放弃休息时间,扎根生产一线,全力以赴保障项目推进。
在核心设备施工与调试阶段,机电工段肩负重任,严格遵循玻璃生产工艺标准,高质量完成拉边机安装工作,确保锡槽、退火窑等核心设备运行稳定,为玻璃熔制、成型、退火提供可靠保障。针对拉边机这一控制玻璃厚度与宽度的关键设备,锡退人员结合玻璃生产需求,反复调试滚轮压力、运行速度、角度参数,不断优化拉边工艺,精准把控玻璃成型过程中的厚度均匀性,解决了厚板玻璃成型易出现厚薄不均、板面瑕疵等技术难题。
同时,成品冷端设备调试工作同步高效推进。对切割、输送、掰片、检测等冷端全套设备进行全面检修与参数校准,根据厚玻璃的物理特性,调整切割力度、输送速度及检测标准,确保玻璃在后续加工环节中无破损、无划痕,成品合格率达标。调试期间,生产经理孔玉峰、经理助理刘健兵、机电主任崔池山和各级领导全程跟踪设备运行状态,实时监测生产数据,针对出现的问题快速响应、即时整改,累计完成数十项工艺参数优化与设备调试整改,最终实现生产线全流程顺畅运行,10:08分成功产出第一片符合质量标准10mm玻璃,经质检部门严格检测,产品透光率、平整度、强度等核心性能全部达标,外观无气泡、结石、划痕等缺陷,完全满足客户的使用要求。
此次10mm玻璃的成功生产,不仅是长红玻璃二线生产线生产能力的一次重大跃升,更是企业坚持技术创新、深耕玻璃制造领域的有力成果。
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